中冶葫蘆島有色:技改提升銦萃取效率
2015年01月30日 8:51 47285次瀏覽 來源: 中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司 分類: 銦鉍鍺
近三個月以來,綜合利用廠海綿銦生產的萃取效率一直穩(wěn)定在98.5%左右,相比過去的95%提高了3%以上,這樣驕人的成績主要得益于分廠銦作業(yè)區(qū)大力推進小改小革工作的結果。
銦作業(yè)區(qū)原來配制萃取劑的方法是將桶裝煤油和P204用吊車吊運到二樓操作平臺處,按照煤油:P204=4:1的比例,人工數(shù)次按壓油抽,分別壓出4桶煤油和1桶P204,然后再由兩名女工抬到幾米開外的萃取劑儲存槽旁,合力倒入槽內,整個過程用時約90分鐘,這樣的操作對于身單力薄的女同志來說勞動強度的確不小,經常需要男同志配合才能完成。如此存在明顯弊端:一方面在配制萃取劑的過程中,沒有攪拌設施,萃取劑在一段時間內不能獲得較好的均勻度,這對于銦的萃取效率存在很大影響。另一方面由于夜間沒有男同志在崗,配制萃取劑的工作很難順利完成,導致萃取劑不能及時得到更新,嚴重影響了銦萃取效率的提高。
針對這一問題,銦作業(yè)區(qū)負責人會同設備、技術人員對一個兩平方米的底部已經出現(xiàn)裂紋的塑料槽進行補焊利舊,安裝在一樓正對萃取操作間的下方,并在檢修班的協(xié)助下安裝了打液泵,實現(xiàn)了配制萃取劑工作半自動化,而補加萃取劑的操作更是極為方便:一旦發(fā)現(xiàn)貯存槽內的萃取劑液面低于指定刻度線時,只要按動按鈕,配制后的萃取劑就通過打液泵均勻的輸送到儲槽內,不僅極大地改善了員工的操作條件,也使萃取劑的均勻度始終處于良好的狀態(tài),為萃取效率的提高創(chuàng)造了有利條件。
經生產實踐驗證,銦萃取效率平均由過去的95%提高到98.5%,每月提高銦產量52.5千克,減少銦的反煉損失6.56千克,價值2萬6千多元,年可創(chuàng)效益約32萬元;同時年可降低生產成本151多萬元。
責任編輯:李峒峒
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