中鋁山東創(chuàng)新思維激發(fā)“瘦身”潛能
2014年11月06日 8:45 5799次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 再生金屬資訊 作者: 宋紅 王艾梅
面對(duì)今年下半年更加嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì),如何降本增效,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)脫困目標(biāo)成為各單位的“重頭戲”。中鋁山東企業(yè)氧化鋁廠以公司建成投產(chǎn)60周年和中鋁總部年中工作會(huì)議精神為契機(jī),以市場(chǎng)化改革為動(dòng)力,從分廠到工區(qū)不斷創(chuàng)新思維、改革質(zhì)變,在雷厲風(fēng)行、多措并舉中,千方百計(jì)降成本,激發(fā)全員“瘦身”潛能,并取得顯著成效。
分廠“雷厲風(fēng)行”
為了進(jìn)行一步降低成本,該廠以“三找四創(chuàng)”(“三找”即從效益上找問題、從管理上找原因、從改革上找辦法;“四創(chuàng)”即降本增效、科技創(chuàng)新;深化改革、機(jī)制創(chuàng)新;面向市場(chǎng)、營(yíng)銷創(chuàng)新;夯實(shí)基礎(chǔ)、管理創(chuàng)新)主題實(shí)踐活動(dòng)作為貫穿全年生產(chǎn)主線的總綱領(lǐng),嚴(yán)格按照年初成立的“四個(gè)小組”情況進(jìn)行運(yùn)作管理。降本降耗小組自成立起,針對(duì)各種輔材、備件、機(jī)物料費(fèi)用等現(xiàn)狀,通過內(nèi)部細(xì)分、制定措施、落實(shí)責(zé)任的嚴(yán)格管理,按照工區(qū)、科室和降本項(xiàng)目的分工劃分為5個(gè)分小組,從上到下層層把關(guān),經(jīng)過五個(gè)多月的連續(xù)推進(jìn),開展了絮凝劑、潤(rùn)滑油品、焙燒電偶、電纜、減少外委DCS、PLC系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用等八項(xiàng)內(nèi)容的降本降耗攻關(guān)活動(dòng),累計(jì)節(jié)創(chuàng)價(jià)值479(260)余萬元,實(shí)現(xiàn)了備件、輔材、機(jī)物料費(fèi)用月控制在83萬元以內(nèi),比去年同期降低50%以上。
在降本攻關(guān)活動(dòng)中,絮凝劑費(fèi)用通過對(duì)調(diào)配過程中堿、水的自動(dòng)化比例調(diào)配、添加系統(tǒng)的遠(yuǎn)程控制、修復(fù)變頻器、不定期檢查監(jiān)督、費(fèi)用與崗位操作人員掛鏈考核等各項(xiàng)舉措的大膽實(shí)施,不僅穩(wěn)定了調(diào)配液指標(biāo),確保了絮凝劑的沉降效果,而且絮凝劑的添加實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化操作控制,操作人員根據(jù)槽況,可隨時(shí)增加、減少添加量,既保證了槽況,又減少了絮凝劑的用量,從而使絮凝劑的費(fèi)用逐月降低,由去年的年均25.11元/t.AO,降至12元/t.AO,上半年降低費(fèi)用172萬以上;針對(duì)潤(rùn)滑油品,降本小組通過核查各單位的消耗指標(biāo),重新制定了油耗考核辦法,并把潤(rùn)滑油品性能、價(jià)格比對(duì),確定性價(jià)比高的油品作為選擇對(duì)象,通過費(fèi)用指標(biāo)與所在崗位掛鉤等措施,使消耗費(fèi)用由去年月9.6萬元,降至現(xiàn)在的每月4萬元以下;同時(shí)還通過廢舊物資回收拍賣、備件修復(fù)、廢鋼鐵回收等各種舉措全面降本,并取得了顯著成效。
工區(qū)“多措并舉”
在分廠的積極帶動(dòng)下,工區(qū)也結(jié)合自身實(shí)際,圍繞各自的降耗目標(biāo),制定相應(yīng)降本措施,迅速開展多措并舉的降本攻關(guān)活動(dòng),不斷為該廠的降本增效拓寬渠道。
原料區(qū)結(jié)合工區(qū)實(shí)際,為進(jìn)一步優(yōu)化指標(biāo)、降低消耗,不斷通過槽體、電機(jī)改型、能源業(yè)績(jī)管理模塊的推廣實(shí)施、加強(qiáng)設(shè)備達(dá)標(biāo)升級(jí)、外委內(nèi)干等舉措的實(shí)施,努力實(shí)現(xiàn)全方位的節(jié)能降耗。從去年年底到現(xiàn)在,工區(qū)在3#高洗槽改分離槽流程降耗取得顯著成效的基礎(chǔ)上,還對(duì)40多臺(tái)電機(jī)進(jìn)行了改型,使電耗大幅降低。同時(shí)該區(qū)還利用運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型的工具、方法,按照“五步法”持續(xù)改善,制定了降低汽耗的十一項(xiàng)管理措施,嚴(yán)格考核兌現(xiàn),努力使生產(chǎn)效益最大化,成本消耗最低化。產(chǎn)品區(qū)通過1#爐布袋收塵器的分隔輪拆除,改造為翻板閥的流程優(yōu)化,既降低了電耗,又避免了燒電機(jī)和漏料頻發(fā)的現(xiàn)象;還通過對(duì)2#焙燒爐余熱利用項(xiàng)目更換換熱塔、板換、壓濾機(jī)等方面的努力完善,節(jié)約了大量蒸汽費(fèi)用。非鋁產(chǎn)品區(qū)通過制定原料管理“外延”措施、型煤工業(yè)化實(shí)驗(yàn)、石灰爐分質(zhì)供氣等鮮明舉措,不僅降低了石渣率和燃料成本,而且保證了爐氣供應(yīng)和石灰質(zhì)量的穩(wěn)定提升。其他工區(qū)也紛紛行動(dòng),積極采取有效的降本舉措。
“只要大家齊努力,辦法總比困難多。”無論是分廠還是工區(qū),該廠在自上而下的雷厲風(fēng)行中,不僅找到了降低成本、穩(wěn)定生產(chǎn)、解決難題的多條蹊徑,而且通過全員思維潛能的改革質(zhì)變,不斷為企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)效獲取了新的效益突破口。 (宋紅 王艾梅)
責(zé)任編輯:趙天寧
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